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包钢节能降耗工作综述

www.nmg.xinhuanet.com   2008-05-21 16:02   来源:包头日报    
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    包钢是国家在“一五”期间建设的156个重点项目之一,是我国重要的钢铁工业基地和最大的稀土工业基地,是内蒙古自治区最大的工业企业。

    几年来,包钢认真贯彻落实科学发展观,深化改革加快发展,把节能降耗摆在突出位置。2007年,吨钢综合能耗完成769kgce,完成年度目标,同比降低10kgce,折合标准煤8.84万吨。2008年1至3月份公司钢产量完成234万吨,总能耗完成178.7万吨标煤,公司吨钢综合能耗完成763kgce,与2000年同比降低352kgce,降低了31.57%。

    包钢节能降耗工作的主要做法是:

    健全各项制度做好管理工作

    第一,建立了坚强有力的能源管理组织机构,实行节能三级管理体制,强化能源生产、管理合一的管理体系。

    第二,结合实际,创新思路,完善制度,做到管理工作有章可循。制定了《包钢节能项目和节能产品管理办法》、《包钢节能项目资金内部模拟贷款管理办法》,每年制定能源工作计划和能源测试工作计划等。

    第三,建立经济责任制,促进有关能耗指标落到实处。实施了四级目标与能耗成本相结合的运作体系,将吨钢综合能耗、各工序能耗、各工序能源介质单耗、各主要设备单耗与能耗成本管理有机结合起来。由于实施层层分解、分项落实、奖罚分明的激励机制,确保了各项能耗指标的完成。

    第四,做好日常节能宣传工作。通过报纸、电视等多种形式,坚持不懈开展节能宣传工作,使广大干部职工的节能意识有了进一步加强,“我要节能”的思想观念深入人心。

    优化节能技术实现节能降耗

    1、狠抓炼铁工艺和技术攻关,实现精料方针,降低能源消耗。2007年,高炉平均利用系数达到2.035t/m 3 d,首次达到并超过2.0t/m 3 d,较2006年提高了0.14t/m 3 d,打破了长期以来炼铁这个限制公司发展的关键性环节。

    2、全面推进余能、余热利用。

    ——在几座主要高炉上安装TRT(利用高炉余压)装置。2007年,高炉TRT共发电2.8亿kw h,减少外购电费支出1.08亿元。

    ——炼钢厂转炉煤气全部实施回收,2007年公司吨钢转炉煤气回收量已达到54.4m 3/t钢,二炼钢回收转炉煤气能力最高可达110m 3/t钢,已具备负能炼钢能力。

    ——实施钢坯热送热装工艺2007年,仅回收蒸汽、余热量就达115万吉焦,节约价值404万元。

    3、降低煤气放散,充分利用三种煤气。

    ——新建2台130吨全烧煤气锅炉及配套的2台发电机工程,每个月可发电约3300万kw h,每小时可烧高炉煤气24万m 3,全年直接经济效益约4342万元。

    ——热电厂4号、8号、9号锅炉、两机两炉改烧纯高炉煤气,可减少公司高炉煤气放散60万m 3/h以上,年减少了外购动力煤111.4万吨,每年直接经济效益约16860万元。

    ——耐材1号、2号麦尔兹窑已改烧转炉煤气,两座麦尔兹窑烧转炉煤气1.9万m 3/h,每年减少用煤4万吨,每年直接经济效益约800万元。同时,新建的3撑麦尔兹窑烧转炉煤气将大幅度提升转炉煤气利用,可利用转炉煤气1.7万m 3/h。

    采用新工艺、新技术,推进节能降耗项目的实施

    包钢运用循环经济理念,认真落实钢铁行业推广运用的“三干、三利用”先进技术,推进资源综合利用项目的实施。实现了焦化初冷水改造用于采暖,全部高炉实现干法除尘,每年直接经济效益约4亿元,成为全国大钢中第一家实现全部大高炉干法除尘的企业。炼钢2座100吨转炉、二炼钢2座210吨转炉煤气回收、干法除尘及余热回收;炼钢厂采用鱼雷罐车输送铁水;新建8万立煤气净化系统工程;新建5号-6号、7号一8号、9号一10号干熄焦工程;实施绿色照明工程全公司主体单位工业厂房全部安装了时、光控照明自动控制装置,灯具减少一半以上,功率减少60%,照明度大幅度提高。低压变频节电项目和高压变频节电项目已在公司主体厂矿全面实施。更换了99余台节能型变压器,并对公司各单位49余台变压器的运行方式进行了调整,实现全公司系统节电,效果显著。热电厂在建燃气一蒸汽联合循环发电机组(CCPP)工程项目建成后,全年可发电19.2亿千瓦时。今年二季度内第一套投产,四季度第二套投产。届时,包钢的自备电量将达到70%以上,副产煤气可实现零放散。

    优化总体水循环,切实提高水资源利用效果

    包钢钢产量由2001年的421万吨增至2007年的884万吨,增长了110%,但吨钢耗新水大幅度降低,由2001年的25.3吨降至2007年的7.45吨,降低了70.6%,实现了增产降水,提前达到了国家钢铁产业政策要求的到2010年吨钢耗新水8吨以下的目标;工业水重复利用率达到了93.69%。